1. 引言
姬塬油田长8层注水井储层物性较差,均为致密长石砂岩,孔隙喉道小;储层渗透率主要分布在0.09~0.95 mD的范围,渗透率级差在1.07~13.57之间,储层属于低孔–超低渗储层,泥质绝对含量介于9.03%~20.93%,泥质含量高 [1] [2] 。笔者以姬塬油田长8层为研究对象,通过分析造成目标油藏注水高压的原因,研究注水井的解堵深穿透缓速酸DSP-106体系和适合于目标油藏的降压增注工艺,以达到较长时间实现降压增注的目的,通过矿场试验验证降压增注工艺的降压增注效果。
2. 试验药品与仪器
1) 试验药品 HCl、HF、HBF4、丙酮、无水乙醇,化学纯;深穿透缓速酸DSP-106,缓蚀剂SA1-3B,工业品。
2) 试验仪器 降压增注驱替装置(创新石油科技有限公司),扫描电子显微镜(日本岛津)。
3. 试验方法
3.1. 溶蚀性能评价方法
首先按照质量分数配制好酸液并编号,烘干滤纸并称滤纸质量mp;其次称量等质量为m1的岩粉放入对应的酸液中并将其一起放入水浴锅中,2 h后取出、过滤;再将过滤后的岩粉与滤纸一起烘干并称其质量m2;最后计算每种酸液对应的溶蚀率。
3.2. 缓蚀性能评价方法
参照标准SY/T 5405-1996“酸化缓蚀剂评价指标和实验方法”。首先用石油醚清洗N80钢片,在无水乙醇中浸泡1 min后取出用冷风吹干,放入干燥器20 min后称重,测量其尺寸;再将配好的酸液倒入放置在水浴锅的烧杯中,N80钢片悬挂在烧杯中,保证全部浸泡在酸液中;4 h后取出钢片,立即用蒸馏水冲洗,再用软刷刷洗;最后用丙酮、无水乙醇清洗,并将其放在滤纸上,称重。
3.3. 酸化流动试验方法
取处理好的岩心放入夹持器中施加相应围压,开启恒流泵,驱替基液储罐活塞,排除管线中的空气,根据岩心渗透率大小选定驱替压力 [3] 。在一定的压差下测定基液通过岩心流动时的渗透率;流量稳定后,注入酸液,观察岩心渗透率变化,注入处理液达到要求的PV数;驱替稳定后,注入基液,确定酸化返排后地层渗透率的改善情况。基液测定渗透率为基准渗透率K0,酸液测得的渗透率为Ki,作出Ki/K0-PVi关系曲线,即可分析该注酸顺序下酸化效果。
4. 试验结果与讨论
4.1. 溶蚀性能
对比4种酸的溶蚀性。盐酸体系:① 8%HCl,② 10%HCl,③ 12%HCl;土酸体系:④ 12%HCl+2%HF,⑤ 12%HCl+3%HF;氟硼酸体系:⑥ 8%HCl + 6%HBF4,⑦ 8%HCl + 8%HBF4,⑧ 8%HCl + 10%HBF4;深穿透缓速酸DSP-106体系:⑨ 50%DSP-106,⑩ 40%DSP-106,⑪ 33%DSP-106,⑫ 28%DSP-106,⑬ 25%DSP-106(配方中的百分数为质量分数)。溶蚀率结果如图1所示。
4种酸液体系对岩石的溶蚀率均是随着酸液浓度的增加而增加。盐酸体系对砂岩的溶蚀率是随着质量分数的增加,其增长幅度不大。
土酸体系中随着HF质量分数的增加,其溶蚀率明显增大,12%HCl + 2%HF溶蚀率明显大于12%HCl体系;其中12%HCl + 3%HF的溶蚀率达到了28.49%,存在过度溶蚀岩石骨架的风险。氟硼酸随着HBF4质量分数的增大,溶蚀率明显增大,当HBF4质量分数达到10%时,氟硼酸的溶蚀率为15.73%。深穿透缓速酸DSP-106体系的溶蚀率随着DSP-106质量分数的增大明显增加;深穿透缓速酸25%DSP-106的溶蚀率达到了14.53%,与8%HCl + 10%HBF4溶蚀率相当。

Figure 1. Dissolution rate of different acid systems
图1. 不同酸液体系的溶蚀率
显然,深穿透缓速酸DSP-106体系可以达到现有的土酸、氟硼酸体系对砂岩岩石的溶蚀率,这是因为DPS-106的主要成分为多环螯合酸+有机瞵酸。评价了多环螯合剂和不同质量分数的有机膦酸缓速性能,试验结果如图2所示,7%多环螯合酸+5%有机瞵酸缓速性能最优。深穿透缓速酸DSP-106体系具有能同金属配合的28个O,10个OH-和8个PO3-,属于多齿螯合剂,易形成多个螫合环,且络合物在广泛pH值范围内皆具有极强稳定性;DPS-106水解平衡常数仅为1.5 × 10−6,水解反应速度很慢,故可以在酸化中达到深穿透的目的;DPS-106分子中还含有N、O等杂原子,杂原子上有的未共用电子对能与金属缺电子d轨道反馈成键,与金属元素形成络合物,从而兼顾防垢性能 [4] 。
4.2. 酸液缓蚀性能
模拟地层温度
60 ℃
,进行酸液对N80钢片的腐蚀试验,根据钢片腐蚀前后质量变化,分析酸液缓蚀性能。评价结果如表1所示,
60 ℃
下深穿透缓速酸DSP-106腐蚀速率最小,只有0.8533 g/(m2·h)。腐蚀前后形态对比如图3所示,钢片腐蚀均匀,没有出现点蚀、坑蚀现象;说明深穿透缓速酸具有较好的缓蚀性能。参考SY/T 5405—1996行业标准,深穿透缓速酸DSP-106体系达到行业一级要求。
4.3. 岩心酸化流动性
4.3.1. 土酸酸化流动效果
土酸体系酸化效果曲线如图4所示,注入土酸后渗透率开始降低,可能是酸液与储层岩石接触后形成CaF2、MgF2等沉淀,从而造成孔隙堵塞,随着注酸量的增多,渗透率降低更加显著,酸化效果很差。从土酸流过岩心端面SEM照片(图5)可以看出,土酸对岩心端面不仅有着较强溶蚀性,还导致骨架剥离,从而使得黏土颗粒发生了运移,造成了二次伤害 [5] 。

Figure 2. Retarding performance of polycyclic chelating agent and organic phosphate
图2. 多环螯合剂和有机膦酸缓速性能

Table 1.Evaluation of corrosion performance of acid solution system
表1. 酸液体系腐蚀性能评价
注:土酸配方为12%HCl + 2%HF;氟硼酸配方为8%HCl + 8%HBF4;深穿透缓速酸配方为50%DSP-106;试验缓蚀剂为SA1-3B。

Figure 3. Morphology comparison of the steel corrosion at 60˚C
图3.
60 ℃
钢片腐蚀前后形态对比

Figure 4. Acidification effect of mud acid
图4. 土酸酸化效果曲线

Figure 5. SEM photos of mud acid flowing through the core (×500 times)
图5. 土酸流过岩心端面SEM照片(×500倍)
4.3.2. 深穿透缓速酸DSP-106酸化流动效果
试验选用深穿透缓速酸DSP-106(质量分数50%)酸化效果曲线如图6所示,酸驱替后渗透率逐渐降低幅度较大,之后渗透率逐步升高,最终渗透率提高3.65倍,酸化改造效果显著。说明深穿透缓速酸DSP-106体系可以作为连续注入酸化酸液体系。从DSP-106流过岩心端面SEM照片(图7)可以看出,由于DSP-106具有较低的酸液反应速率,使得酸液对岩心端面的溶蚀较均匀,且明显改善了岩心的渗流通道。
5. 现场试验
池2X井于2012年9月投注,截至2015年12月已累计注水20,478 m3;该井自2015年1月以来,因井口压力高,未能按照配注要求注水,油压18.0 MPa,日欠注4 m3,2015年6月对该井进行酸化,油压下降至15.6 MPa,但有效期较短,后该井油压上升至19.0 MPa,日均欠注12 m3,要求再次对该井实施酸化降压增注措施。
2016 年 4 月 16 日
深穿透缓速酸DSP-106体系连接酸化管线、泵车。8:40试压25 MPa不刺不漏;8:50开始对池2X井连续注入酸化作业,施工开始时以600 L/h的速度正挤酸液3.5 m3,压力为19.5 MPa;16:50为了使酸液快速注入目标储层,先把DSP-106酸液体系与水按质量比1:1.8配制好,关闭注水阀门,然后以1200 L/h的速度正挤酸液;17:30左右酸液到达地层,压力从22.5 MPa逐渐下降到20.8 MPa,酸岩发生了反应,之后压力出现先缓慢上升后逐渐下降的过程,最后达到15.1 MPa;18:50又恢复到1200 L/h的注酸速度,直到酸化结束。
该井酸化前注水压力18.0 MPa,实注1 m3/d,日配注15 m3。酸化结束后,注水压力15.1 MPa,压力下降2.9 MPa,实注12 m3/d,远高于措施前的注水,酸化解堵有效(表2)。

Figure 6. Curve of acidification effect of DSP-106 system
图6. 深穿透缓速酸DSP-106酸化效果曲线

Figure 7. SEM photos of DSP-106 flowing through the core end (×500 times)
图7. 深穿透缓速酸DSP-106流过岩心端面SEM照片(×500倍)

Table 2. Comparison of the measures of Chi 2X well
表2. 池2X井措施前后指标对比
6. 结论
1) 深穿透缓速酸DSP-106体系的溶蚀能力能达到氟硼酸、氢氟酸的溶蚀能力,可以完全代替目前常用的酸化工作液。
2) 通过对3种酸液体系进行缓蚀性能评价,深穿透缓速酸DSP-106对N80钢片的平均腐蚀速率只有0.8533 g/m2∙h,均小于其他酸液体系对钢片的腐蚀速率,且腐蚀过后钢片表面依然具有金属光泽,说明深穿透缓速酸DSP-106具有较好的缓蚀性能。
3) 深穿透缓速酸DSP-106岩心流动酸化后渗透率提高3.65倍,有效地改善了岩心的渗透率,且没有出现岩心破损、岩屑脱落现象,不会破坏岩石骨架。
4) 池2X井酸化施工后日增注11 m3,注水压力下降2.9 MPa,视吸水指数平均提高3.17倍,降压增注效果明显,酸化后完全达到配注要求。
基金项目
湖北省自然科学基金项目(2015CFB504)。