1. 前言
2015年在混合煤气热值为2200 kcal/m³情况下八钢冷轧镀锌连续退火炉平均日产450 t,2016年为了达到日产520 t所需煤气热值为2600~2800 kcal/m³,而煤气站混合煤气热值为2200 kcal/m³,为了满足冷轧连续退火炉需求,煤气站需单独为冷轧区域增开一台风机,为了优化煤气加压机运行方式,降低煤气系统运行成本,采用富氧掺烧新技术,镀锌连续退火炉使用2200 kcal/m³煤气热值也能满足生产需求。
2. 富氧掺烧分析
2.1. 富氧燃烧可相应减少助燃空气量、燃气量及烟气量(见图1)
助燃空气量、燃气量及烟气量随富氧率的变化关系如图所示。从图中可以看出,助燃空气量和烟气量随富氧率的增加而大幅度减少,燃气量随富氧率的增加也有所降低。
在助燃空气中如增加1%的氧气,则相应减少4%的氮气。如按体积比4%富氧,则助燃空气中氮气减少16%。
富氧后烟气量减少15%,根据热平衡测试,因烟气产生的热损失为30%,则减少热损失为15% × 30% = 4.5%。另外,从图1可知,当富氧浓度为25%时,燃气量相应减少6%左右,因此,当富氧浓度为25%时,加热率热效率可提高10%左右。
另外,当富氧浓度为25%时,因为助燃空气量和烟气量的减少,可相应减少风机动力消耗,节约电能。
2.2. 富氧燃烧可提高理论燃烧温度,强化换热,提高产能
2.2.1. 提高理论燃烧温度
燃烧体系的理论燃烧温度计算公式 [1] :

Figure 1. Variation rule of coal gas, air, flue gas flow with oxygen enrichment
图1. 煤气、空气、烟气流量随富氧率变化规律

式中:Q低——为燃料的低位发热值;Q空——助燃空气物理热;Q燃——燃料物理热;Q分——燃料分解热;VN——为燃料燃烧后产生的气体;C产——为燃烧气体的比热。
因氮气量减少,空气量及烟气量均显著减少。从上述公式可见,烟气量的下降,必然使燃烧体系中温度上升,从而更有利于燃烧反应的进行。故火焰温度随着燃烧空气中氧气比例的增加而显著提高。
根据以上公式,原助燃空气理论燃烧温度tr1 = 1705℃,富氧4%后tr2 = 1958℃;原炉气平均温度T01 = 1174℃,富氧后T02 = 1264℃。
2.2.2. 强化换热
在燃烧产物中,主要的辐射性气体是CO2和H2O,富氧燃烧可以提高燃烧产物中辐射性气体的含量,增强炉气的辐射能力,强化炉膛辐射换热。
辐射给热系数
[1]
以上式中,空气比热为0.322,燃烧产物比热为0.369;
为烟气出炉温度;
为综合辐射系数;
为钢坯表面平均温度。
2.2.3. 缩短换热时间,提高产能
加热时间τ与
成正比 [1] 。计算可知,
。
2.3. 混合煤气富氧掺烧计算
煤气热值取2100 Kcal/m3即8778 KJ/m3,台时产量为16.67 t/h,日产能450.09 t。
1) 计算未富氧前空气消耗量 [1]
。
2) 富氧后单位空气消耗量(掺6%氧气) [1]

3) 富氧后单位燃烧生成气量 [1]

4) 未富氧前单位燃烧生成气量 [1]

5) 富氧理论燃烧温度 [1]

6)未富氧理论燃烧温度 [1]

7) 提高热效率

8) 理论富氧燃烧后日产能

2.4. 富氧燃烧对于镀锌退火炉的不利因素
1) 镀锌退火炉为全辐射管间接加热炉,辐射管材质ZG4Cr28NI48W5Si,正常使用温度为1300℃~ 1350℃,富氧燃烧后火焰温度达到1477℃,对辐射管寿命可能造成降低。
2) 富氧掺烧技术通入氧气的流量、压力必须与助燃风机的流量、压力进行连锁控制,否则有烧损辐射管、助燃风机自燃的风险。
3. 富氧掺烧实施
1) 管道由冷轧助燃加热炉风机房外DN70氧气主管接入,接入管径为DN50;
2) 氧气管道减压后经调节阀调节流量后接入加热炉助燃风管。
3) 在助燃风机房内的管路上分别设置热电偶温度监测、流量监测、调节阀、减压阀、切断阀;
4) 切断阀与助燃风管压力连锁,当助燃风管内空气压力 < 500 Pa或风机跳停时关闭切断阀。
4. 富氧掺烧投用后效果
冷轧分厂镀锌连续退火炉2016年3月至7月使用煤气专线热值2800 kcal/m3的混合煤气,自2016年8月开始使用富氧,煤气热值为2400 kcal/m3;助燃空气中含氧量由20.9%控制在23%~24%之间。
4.1. 镀锌连续退火炉使用富氧的效果对比
4.1.1. 煤气消耗的变化(见表1)
2015年煤气消耗1.64 GJ/t,2016年3月至7月煤气消耗1.346 GJ/t。8月份富氧正式投用运行,富氧消耗9.5 m3/t;煤气消耗0.87 GJ/t。
煤气消耗降低:
4.1.2. 日产量的变化:
2016年3月至7月,平均日产量508吨,从2016年8月投用富氧后,平均日产量达到528吨,日产量提高(528-508)/508*100% = 3.94%。
综合上述因素:吨钢富氧使用9.5 m3/t (由于流量孔板选型不对,氧气计量按测量助燃空气氧含量计算所得),节余煤气率为35.5%;台时产量提高3.94%。
4.2. 通过富氧掺烧,降低了煤气消耗,日产量提高。效益显著(降低煤气后效益)
镀锌退火炉
提高了镀锌连续退火炉的热效率,为镀锌产能提高提供了有力保证。
4.3. 下一步计划
提高富氧比例由目前氧含量23%~24%之间提至24%~25%之间进行调试,进一步提高镀锌退火炉热效率。

Table 1. Galvanizing unit in 2016 monthly gas consumption statistics
表1. 镀锌机组2016年月煤气吨钢消耗统计
5. 结论
1) 富氧掺烧技术的实施,使镀锌机组年设计产能由15万吨提升至18万吨。
2) 富氧掺烧技术在国内首次应用在冷轧镀锌连续退火炉上,取得了良好的效果,值得推广。