1. 引言
目前国内用于欠平衡钻井施工的钻井液有:1) 充气钻井液:对设备要求较高,投入大,抗污染能力弱;2) 油基钻井液:利用现有设备就可以施工,但是成本高;3) 水基钻井液:微泡沫钻井液不需要额外投入,抗污染能力强,成本较低,但使用井深不超过3000 m [1] 。水包油钻井液体系拥有水基钻井液维护简单、抗污染能力强的特点,同时又具备了油基钻井液的特点,适合于深井欠平衡钻井作业。水包油钻井液体系基油多以白油为主,因其较低的荧光值更有利于油气发现,但是其成本较高,因此,研发出了一套水包柴油钻井液体系,该体系能够满足深井欠平衡施工,并大大缩减了钻井成本 [2] [3] [4] [5] 。
2. 水包柴油钻井液配方优选
水包柴油钻井液体系基本配方由水、柴油、乳化剂、提粘剂以及降失水剂组成,因此优选出合理的处理剂对于体系的稳定性及性能至关重要。
2.1. 乳化剂优选
水包柴油钻井液体系是采用不同的油水比,加入乳化剂通过搅拌使乳液粒子变小,以水为连续相,油为分散相的一种稳定的体系。水包柴油钻井液体系的关键在于乳化剂的选择,目前水包油类钻井液体系乳化剂多选择HLB值在8~18的水溶性表面活性剂作为乳化剂,并且选用水溶性乳化剂和油溶性乳化剂分别作为主、辅乳化剂,因为两者混合使用时形成的复合界面膜的强度和紧密度更大,乳状液稳定性更高 [6] [7] [8] [9] [10] 。为了使体系稳定性能够满足要求,先对几种乳化剂进行了优选。实验方法:在清水中加入乳化剂,然后加入柴油(油水比7:3),高速搅拌后倒入量筒中静止观察析油情况。从表1可以看出2%改性乳化剂RHJ-2 + 2% SP-80组合稳定性最佳,因此体系配方选择RHJ-2和SP-80作为主、辅乳化剂,配比为1:1。

Table 1. Optimum results of Emulsifier
表1. 乳化剂优选结果
注:ABS:烷基苯磺酸钠;CP233-2:非离子表面活性剂。
2.2. 抗高温提粘剂优选
水包柴油钻井液体系中提粘剂的作用也至关重要,提粘剂能够提高水相粘度,增加体系稳定性及抗温性能。实验中通过对几种抗高温提粘剂进行配伍实验,经过220℃/16 h高温滚动后测量流变性能。从表2可以看出聚阴离子纤维素PAC和改性高粘生物聚合物HXCD经过高温滚动后流变性能变化不大,有良好的抗温性能,但是HXCD的整体流变性能更优,因此选择HXCD作为体系的提粘剂。

Table 2. Optimum results of High Temperature Resistant Viscosifier
表2. 抗高温提粘剂优选结果
注:基浆配方:基液(油水比7:3) + 2% RHJ-2 + 2% SP-80。
2.3. 抗高温降滤失剂优选
在优选出的配方中加入降滤失剂进行抗温评价,优选出合适的抗高温降滤失剂,进一步完善体系配方。从表3数据可以看出配方中加入抗盐抗高温降滤失剂聚烷基烯基磺酸盐Redu1和抗高温降滤失剂JS-2后经过高温滚动后流变性能及滤失量变化不大,能够满足抗温要求,因此,可以选择Redu1和JS-2作为体系的降滤失剂。
最终确定水包柴油钻井液体系配方为:
基液(油水比为5:5~8:2) + 1~3%主乳化剂RHJ-2 + 1~3%辅乳化剂SP-80 + 0.3~0.8%抗高温提粘剂HXCD + 2~4% JS-2 + 2~4% Redu1
3. 抗污染性评价
在水包柴油钻井液中分别加入5%膨润土、5%岩屑、5%氯化钠和1%氯化钙,考察其抗污染的能力。下表4实验数据表明:水包油钻井液的抗粘土和抗岩屑污染能力较强,钻井液流变参数基本不受粘土和岩屑污染物影响,抗盐抗钙污染能力强,可以满足现场施工要求。

Table 3. Optimum results of high temperature filtrate reducer
表3. 抗高温降滤失剂优选结果
注:① 基浆配方:基液(油水比7:3) + 2% RHJ-2 + 2% SP-80 + 0.6% HXCD,② 滚动条件:220℃/16 h,③ THJN:抗盐降滤失剂。

Table 4. Evaluation results of anti-clay and anti-cuts pollution
表4. 抗粘土、抗岩屑污染性评价结果
注:① 基浆:基液(油水比7:3) + 2% RHJ-2 + 2% SP-80 + 0.6% HXCD + 3% JS-2 + 3% Redu1,② 岩屑:岩心粉碎后过100目筛。
4. 抑制性评价
用NP-01页岩膨胀仪对水包柴油钻井液的抑制性进行评价,分别比较了岩心在水包柴油钻井液、清水、聚合物钻井液滤液和聚磺钻井液滤液中8 h的线性膨胀量。下表5实验数据表明:水包柴油钻井液具良好的抑制性,与清水的相对膨胀率仅为8.71%,具备强抑制性和防泥岩坍塌能力。

Table 5. Inhibitory evaluation results
表5. 抑制性评价结果
5. 现场施工
华北油田风险探井XX井,四开欠平衡井段为4470~4870 m,目的层位:Qn、Jxh、Jxw,设计完钻层位Jxw。该储层属于白云岩储层,地层压力系数低,裂缝、溶洞发育,预测寒武系到蓟县系雾迷山组地层孔隙压力系数为0.97~1.05。
本井四开使用水包柴油钻井液体系进行欠平衡钻进,密度控制在0.91~0.95 g/cm3,井口控制压力为1.5~1.7 MP,欠压值为0.5~1 MPa。钻进时,火焰高5 m左右,颜色橘黄色,实现了“边喷边钻”。测试结果显示日产油302.64 m3,气94,643 m3,达到了最大限度发现和保护油气藏的目的。施工过程中钻井液性能:密度、马氏漏斗粘度(简称:FV)及流变性能情况如下表6所示。

Table 6. Drilling fluid performance during construction
表6. 施工过程中钻井液性能情况
6. 结束语
1) 研发出的水包柴油钻井液体系密度在0.86~0.96 g/cm3之间可调,抗温高达220℃,同时具有良好的润滑性、抗污染性,能够满足深井钻探需求。
2) 低密度水包柴油钻井液现场配制、维护简单,通过调整油水比控制密度,最高油水比可以达到9:1,复配乳化剂最佳HLB值在8~18之间。
3) 低密度水包柴油钻井液在华北油田欠平衡钻井中的成功应用,达到了最大限度发现和保护油气藏的目的,为今后实施欠平衡钻井提供了强有力的技术支撑。
NOTES
*第一作者。