摘要: 采用硝化–反硝化滤池处理对虾养殖废水现有处理工艺未达标排水,在广东某养殖基地开展实验。针对废水高无机氮的特点,探究硝化–反硝化工艺的可行性、评估耐盐硝化菌剂的作用及摸索碳源添加量。结果表明,与未添加菌剂相比,添加硝化菌剂可将硝化滤池启动时间由11 d缩短至5 d,但稳定运行后对氨氮去除无影响;反硝化滤池最佳葡萄糖添加量为40 mg/L,出水无机氮、COD
Mn分别为1.10~1.92 mg/L、3.98~17.30 mg/L,稳定满足《海水养殖尾水排放要求》修订稿(征求意见稿)二级排放标准,处理成本0.17元/m
3,技术、经济上均具有可行性。
Abstract:
The nitrification-denitrification filter was adopted to treat shrimp wastewater, which was not up to the standard by using the existing treatment technology. Experiments were conducted in a breeding base in Guangdong. According to the characteristics of high inorganic nitrogen in wastewater, the feasibility of nitrification-denitrification process, the role of salt tolerant nitrifying bacteria and actual amount of carbon source were investigated. The results show that, the start-up time of nitrifying filter can be shortened from 11 days to 5 days by adding nitrifying bacteria, and there is no better effect on ammonia nitrogen removal in stable operation. The optimal glucose dosage in denitrification filter was 40 mg/L, the inorganic nitrogen and CODMn in the effluent were 1.10~1.92 mg/L and 3.98~17.30 mg/L, respectively, which all steadily reached the Grade II in requirement for Water Drainage Standard for Sea Water Mariculture (Revised Draft). The treatment cost per ton wastewater was 0.17 yuan/m3, which is technically and economically feasible.
1. 引言
南美白对虾肉质细嫩,营养丰富,是养殖虾类产量最高的三大品种之一 [1] [2] [3],2018年我国南美白对虾海水养殖面积达16.70万hm2,产量111.75万吨 [4]。该虾养殖具有高密度、高投饵量、高水质需求、高排泄的特点,放养密度可达187.5万尾/hm2 [5],平均每天投饵料4~6次,投饵量为池虾总重量的3%~5%,饵料蛋白质含量40%左右 [6] [7]。环境对对虾的生长影响很大 [8] [9],水中氨氮、亚硝酸盐氮不应高于0.79 mg/L、1.91 mg/L [10]。剩余饵料及排泄物导致养殖水氨氮、亚硝酸盐氮剧增,有些高达2.90 mg/L、6.67 mg/L [11],造成大量废水产生,污染物排放量巨大 [12] [13] [14] [15]。
广东某对虾养殖基地,采用封闭式循环水养殖方式,日排放废水10,000~15,000 m3。废水中无机氮高达7.80~11.23 mg/L,现有处理工艺为:格栅 + 沉淀池 + 滤布滤池 + 加药除磷池,对无机氮的处理效果不佳,难以满足《海水养殖尾水排放要求》修订稿(征求意见稿)二级标准。国内外利用硝化–反硝化工艺去除无机氮的研究较多,均取得较好效果 [16] [17] [18] [19]。拟增加硝化–反硝化滤池强化无机氮的去除,为探究工艺的可行性、评估市售耐盐硝化菌剂的作用及摸索实际碳源需求量,在基地内开展小试验,为实际工程改造提供指导。
2. 实验部分
2.1. 工艺流程与实验装置
硝化–反硝化工艺实验流程见图1。
实验装置由硝化滤池、中间水池、反硝化滤池、清水池、碳源补加池组成。硝化滤池直径250 mm,高2.0 m,自下而上为10 cm承托层(粒径1~3 cm鹅卵石),1.5 m滤料层(粒径3~5 mm火山岩,孔隙率60%),分两组,编号1、2,均配有曝气、进水及反冲洗装置。硝化滤池中保持较高的溶解氧,填料上的硝化细菌成为优势菌种,可有效的去除氨氮。反硝化滤池直径250 mm,高2.0 m,自下而上为10 cm承托层(粒径0.5~1 cm卵石),1.5 m滤料层(粒径0.5~1.2 mm石英砂,孔隙率45%),分4组,编号a、b、c、d,均配有进水、驱氮、反冲洗、碳源补加装置。反硝化滤池中补充碳源,同时控制溶解氧含量,为反硝化细菌创造生长条件,将硝酸盐、亚硝酸盐转化为气态氮。

Figure 1. Nitrification-denitrification process flow diagram
图1. 硝化–反硝化工艺流程示意图
2.2. 进水水质
实验装置进水取自基地现有工艺清水池,因实验期间清水池无机氮较低,按业主要求在装置进水池中添加氯化铵使进水无机氮在10.00 mg/L左右,实际进水水质见表1。
2.3. 实验方法
硝化滤池均接种现有沉淀池污泥,污泥与进水混合,MLSS 1000 mg/L,注入滤池,闷曝24 h,排空,重新注入混合液,闷曝24 h,重复3次,接种成功 [16]。而后,硝化滤池连续进水,停留时间0.7 h,溶解氧3~5 mg/L,利用装置出水人工反冲洗,3 d一次,每次5 min。1号滤池按10 mg/L连续投加市售耐盐硝化菌剂,2号不加,出水均排入中间水池,混合后进入反硝化滤池。中间水池添加现有沉淀池污泥,MLSS 100 mg/L,混合液连续进入反硝化滤池,a、b、c、d四组补充葡萄糖作碳源,浓度:20 mg/L、30 mg/L、40 mg/L、50 mg/L,污泥添加3 d,接种成功。进入连续进水阶段,停留时间1.5 h,驱氮、反冲洗利用装置出水人工进行,驱氮0.5 d一次,每次3 min,反冲洗2 d一次,每次5 min。
2.4. 水质测试
装置开始运行后,每日取样测试,指标包括CODMn、氨氮、亚硝酸盐氮、硝酸盐氮、pH值,测试方法均取自《海洋监测规范第4部分:海水分析》(GB 17378.4-2007)。
3. 结果与讨论
3.1. 耐盐硝化菌剂对硝化滤池启动及运行效果的影响
外部补充生物菌剂具有加快启动速度、减小波动、提高出水水质的效果 [20] [21],但菌剂在海水中的应用较少。本研究在1号硝化滤池中连续添加10 mg/L耐盐硝化菌剂,并与未添加的2号对比,在停留时间0.7 h,溶解氧3~5 mg/L条件下,研究菌剂对反应器启动及氨氮去除效果的影响,结果见图2、图3。

Figure 2. Removal effect of ammonia nitrogen by No. 1 nitrification filter
图2. 1号硝化滤池对氨氮的去除效果

Figure 3. Removal effect of ammonia nitrogen by No. 2 nitrification filter
图3. 2号硝化滤池对氨氮的去除效果
从图2、图3可知,1号硝化滤池出水氨氮5 d即可达到1.00 mg/L以下,最终稳定在0.13~0.51 mg/L,去除率高达92.01%~98.47%;2号硝化滤池出水氨氮11 d才达到1.00 mg/L以下,最终稳定在0.13~0.51 mg/L,去除率也高达93.46%~98.69%。由此可知,添加菌剂使硝化滤池启动时间大幅度缩短,因菌剂硝化速率大于500 mg氨氮/(L∙h),启动期间添加菌剂大幅度提高了硝化菌群数量以利于挂膜,从而缩短了启动时间。稳定运行期,添加菌剂对氨氮去除效果几乎没有影响,这是因为实验期间温度25℃~31℃,非常有利于硝化细菌的生长,滤料表面生物膜已稳定成熟,对氨氮的去除效果很好,菌剂添加已无提升的空间。
3.2. 葡萄糖碳源对无机氮去除效果的影响
适宜的碳源含量是反硝化菌群脱氮的必要条件,本研究在a、b、c、d四组反硝化滤池中分别按20 mg/L、30 mg/L、40 mg/L、50 mg/L浓度添加葡萄糖,停留时间1.5 h,研究碳源添加量对无机氮去除效果的影响,结果见图4~8。

Figure 4. Removal effect of inorganic nitrogen by adding 20 mg/L carbon source
图4. 碳源添加20 mg/L,工艺对无机氮的去除效果

Figure 5. Removal effect of inorganic nitrogen by adding 30 mg/L carbon source
图5. 碳源添加30 mg/L,工艺对无机氮的去除效果

Figure 6. Removal effect of inorganic nitrogen by adding 40 mg/L carbon source
图6. 碳源添加40 mg/L,工艺对无机氮的去除效果

Figure 7. Removal effect of inorganic nitrogen by adding 50 mg/L carbon source
图7. 碳源添加50 mg/L,工艺对无机氮的去除效果

Figure 8. Permanganate number index in effluent
图8. 工艺出水高锰酸盐指数
从图4~8可知,葡萄糖添加量由20 mg/L增加到40 mg/L,出水无机氮浓度呈下降趋势,由4.10~5.58 mg/L下降到1.10~1.92 mg/L,去除率由30.01%~62.73%增加到76.54%~90.00%,出水CODMn由1.17~8.28 mg/L增加到3.98~17.30 mg/L,无机氮和CODMn满足《海水养殖尾水排放要求》修订稿(征求意见稿)中二级标准。葡萄糖添加量50 mg/L,出水无机氮浓度仍稳定在1.00~1.77 mg/L,已无下降趋势,出水CODMn最大值已达22.71 mg/L,超出二级标准。因而,添加葡萄糖的最佳浓度为40 mg/L。添加量低于40 mg/L时,碳源不足,反硝化过程缺乏电子供体,微生物活性受到抑制;高浓度碳源不但不能进一步促进无机氮的去除,反而导致出水CODMn超标。添加40 mg/L葡萄糖,对应COD为42.80 mg/L,本实验脱氮过程COD/N = 8.07 − 4.69。分析认为除反硝化细菌对碳源利用存在利用系数以外,因进入反硝化滤池的溶解氧较高,消耗掉一部分碳源,造成实际COD/N偏高。
3.3. 技术与经济可行性分析
针对对虾养殖废水原处理工艺排水无机氮浓度高、CODCr低的特点,采用硝化–反硝化滤池对现有工艺排水进一步处理,无机氮及CODMn稳定满足《海水养殖尾水排放要求》修订稿(征求意见稿)中二级标准,在技术上是可行的。
经初步核算,规模15,000 m3/d的硝化–反硝化滤池处理设施平均运行功率95 kW,电费按0.6561元/kW∙h计算,则电费为0.10元/m3;工业葡萄糖1.40元/kg,药剂费为0.06元/m3;硝化–反硝化滤池自动化程度高,按1名工人配备,人工费为0.01元/m3,合计处理费为0.17元/m3,经济上是可行的。
4. 结论
耐盐硝化菌剂对处理对虾养殖海水的硝化滤池进行强化是可行的,但只在启动阶段有作用,稳定运行阶段添加的意义不大。实际工程中,硝化菌剂可在系统受到温度、水量、水质冲击,处理效果变差时作为应急手段采用。
硝化–反硝化滤池对海水养殖对虾废水中的无机氮有良好的去除效果,硝化段水力停留时间0.7 h,反硝化段1.5 h,反硝化滤池中葡萄糖的最佳添加量为40 mg/L,出水无机氮可维持在1.10~1.92 mg/L,去除率76.54%~90.00%,出水CODMn可维持在3.98~17.30 mg/L,二者均可实现达标排放,处理费0.17元/m3,在技术和经济上皆可行。