1. 引言
华晋项目综合部11,027综放工作面担负着全矿井约60%的产量任务,月产量约25万吨,因此该工作面产量的高低、煤质的好坏直接关系到全矿井的经济命脉。11,027工作面煤层平均厚度为7.4 m,采长186 m,推进长度为1125 m,可采储量约325万吨。根据工作面坑透资料显示,该工作面内有3个超大的陷落柱长轴约75 m,短轴55 m,每个陷落柱产生约4.2万吨矸石,将给生产带来严重的困难,因此如何在短时间内快速通过,又不影响煤质是矿井生产面临的主要问题。
2. 方案的选择
工程技术人员深入井下现场查看提出两个方案:第一个为按正常的推进方法强行通过;第二个方案为沿该陷落柱边缘重新布置巷道,然后进行支架的拆除、安装,绕过陷落柱进行开采;经过认真的研究,认为如采用重新送巷将面临多种问题:
1) 采用重新送巷的方式,共3段巷道采用炮掘工艺、设备占用多,生产环节多、总工程量约270 m,按照8000元/m,投资约170多万元,建设工期约75天。
2) 后段工作面需提前17 m开始铺网,造成煤炭资源损失、回采率低。
3) 接替切割巷必须等后段推至拉架道后才能安装,总工期需10天左右。
4) 掘进巷道时和回采工作面是串联通风容易造成瓦斯超限,同时工作面重新布置后是断壁工作面,没有尾巷,容易造成瓦斯超限,给安全生产带来不安全因素。
5) 掘进2段巷道均要过内错尾巷空巷,容易塌透,造成分流短路。
综合上述分析,技术人员认为采用重新送巷的方法,工期长、布置投资大,生产上存在的不安全因素多。
因此,最终确定采用强行通过该陷落柱的方式进行,利用工作面现在的地理条件,在工作面运输皮带机头处修建矸仓,开采陷落柱时采取矸石与煤炭分装分运,彻底解决因过陷落柱产生大量的矸石影响煤质的问题。
3. 分装分运系统
3.1. 系统介绍
分装分运系统主要由矸仓、刮板输送机、皮带输送机以及可分离的簸箕组成[1] 。
矸仓:在工作面运输顺槽机头处修建一高落式矸仓,该矸仓长4.5 m,宽4.5 m,深4.5 m,有效容积为91 m3,两帮采用锚网支护、其中矸仓底部四周加固料石砌墙高1.5 m,厚0.5 m。最后在料石墙上放置直径150 mm的圆木,以缓冲矸石落入矸仓直接砸在刮板输送机上,造成刮板输送机损坏。在矸仓下铺设长50 m的刮板输送机,直接运至矿车内。
簸箕:在11,027工作面胶带输送机机头处安装一个可分离的簸箕,当工作面内出矸石时,放下簸箕与胶带输送机机头相接,矸石通过簸箕的分离,直接运至矸仓内;当工作面出煤时,将簸箕与胶带输送机机头分离,使工作面生产的煤炭直接进入主运输系统,运至地面[2] [3] 。
出矸路线:工作面爆落矸石经11,027工作面前部生产溜→转载溜→皮带→簸箕→矸石库→30型煤溜→矿车→13#轨道大巷→材料斜井→地面[4] 。
出煤路线:工作面煤炭经前后生产溜→转载溜→皮带→13#皮带大巷皮带→3#煤仓。
3.2. 出矸时安全技术措施
1) 综放队放炮出矸时,必须确保矸仓下方无人作业,然后将矸仓上口的遮盖物打开,放下簸箕。出完矸石后,恢复矸仓上口的遮盖物,收起簸箕,通知运输队进行出矸作业。收放簸箕、盖遮盖物时,必须保证矸仓下方无人,并闭锁皮带开关。
2) 综放队在摘挂簸箕时,必须先检查矸仓下方,确认无人后方可进行操作。摘挂簸箕时,必须停止11,027工作面皮带闭锁开关,并电话联系13#皮带大巷停止皮带运行,拉掉13#皮带沿线急停。摘挂簸箕期间,保证11,027工作面皮带和13#皮带大巷皮带处于停止状态。
3) 放矸结束后,及时用圆木将矸仓上口蓬严后,再将簸箕吊起。
4) 严禁摘挂簸箕人员站在簸箕内(蹬、爬簸箕)进行操作,防止发生意外[5] 。
4. 分装分运的经济效益
1) 采用分装分运系统,提高了煤炭的质量。11,027工作面通过该陷落柱时每循环生产煤炭约600吨,产生矸石约300吨,共计生产900吨,矸石占总量的33%。如果不分装分运,直接混合进入煤仓,发热量将由原先的5000千卡/公斤,降到2500千卡/公斤,按照目前市场价格0.1元/千卡,每吨原煤的价格由550元,降至300元。如过完该陷落柱煤矸混合销售将产生10万吨,销售收入约3000万元,并且出现因质量不好滞销的问题;如分装分运煤质较好,推完陷落柱生产7万吨原煤,销售收入约3500万元,将增收计算将增收500万元。
2) 采用分装分运系统,加快了通过陷落柱的时间。由于煤矸运输系统的分开,使得两套系统互不影响,当矸石全部运输至矸仓时,停止工作面运矸,矸仓系统开始运行,同时工作面开始正常生产,两个系统同时运行,这样既保证了原煤质量又保证了推进速度增加了产量[6] 。原本计划75天通过的陷落柱用时约35天,节约时间40天,按每天产7000吨计算,带来约1.5亿元左右的收入。
5. 结语
采用分装分运系统是在当前煤炭经济不景气,为提高煤炭质量,提升企业在市场的竞争力,在经过充分验证后得到了良好的效果。
1) 分装分运系统经过使用效果良好,已成为成熟的工艺,为我们今后在生产过程中遇地质构造采取措施提供了借鉴。
2) 分装分运系统使煤、矸分运有效的控制了煤炭质量,使煤的发热量在特殊地质条件下保持稳定,尤其是在经济条件不景气的情况下,提高企业在市场的竞争力起到了关键性的作用。

NOTES
*通讯作者。