1. 引言
页岩气是一种非常难以开采的天然气资源,岩石的渗透率低,气体产能有限,需要采用先进的技术才能有效开发。页岩气压裂是一种常用的技术,用于提高低渗透率页岩气储层的气体产能。优化压裂工艺可以增加压裂区域内岩石裂缝的数量和体积,改善岩石渗透性,从而提高产能和采收率。页岩气开采成本较高,主要包括钻井、压裂、生产等环节。通过研究和改进压裂工艺,可以实现节约成本的效果。页岩气作为一种重要的替代能源型资源,对于提高能源独立性和减少对传统化石燃料的依赖有着重要意义。
目前,页岩气压裂的研究主要集中在工艺优化、裂缝模拟、化学剂研发、环境影响研究、设备创新等几个方面。通过优化页岩气压裂工艺的各个环节,以提高天然气的采收率和储量动用率,包括注入液体的压力、排量和组合优化,岩石破裂的方向和路径控制,裂缝的稳定性研究等[1]-[4]。通过数值模拟方法,模拟和预测岩石裂缝的形成与扩展过程,并预测产能和产水量等关键参数,为工程决策提供科学依据[5]。开发新型的化学药剂,通过降低岩石黏度、提高粘附力或增加岩石透水性等方式,促进裂缝的形成和扩展,进而提高岩石破裂效果和天然气释放率[6] [7]。同时,不断创新改进与页岩气压裂相关的设备和技术,包括压裂液的混合与注入技术,高压泵的改进,裂缝监测和评估装置的开发等[8] [9]。
针对Y地区目的层薄、高应力差的储层特征,分别从主体工艺、参数优化、穿行层位和天然裂缝等四个方面,对页岩气压裂工艺进行对比分析。结合该地区勘探开发形势对页岩气压裂技术的发展提出了一些建议,为国内常压页岩气压裂的现场工艺实践提供参考依据。
2. 区块概况
2.1. 地质特征
研究区位于中扬子地区黄陵背斜东南翼Y斜坡带。中扬子地区在古生代晚期至中生代早期经历了多期造山运动,碰撞带的形成导致了地壳的抬升和变形,形成了黄陵背斜等构造[10] [11]。Y斜坡带经历了多期沉积作用,包括盆山转换期和断层沉积期,沉积物在构造运动的作用下发生了变形和折叠,形成了斜坡地质构造背景。Y斜坡带附近有多条重要的构造断裂,例如Y断裂、石堰断裂等,这些断裂在地壳运动中起到了重要作用[12]。
该区域储层特征为常压储层,地层压力系数在1.15~1.24之间;目的层薄,且纵向存在复杂隔层,纵向上储层品质存在明显分界,TOC、含气量等参数与同类区块相比处于中等水平。优质储层小层厚度仅8.6~9.9 m,比同类区块薄17.5~21 m,底板临湘组应力较高,小层之间存在夹层条带,对缝高扩展有一定负面影响。
可压性方面,储层脆性矿物含量高,岩石力学参数中等,具有较好的脆性基础;脆性矿物含量(硅质+ 钙质)整体较高,占比接近70%,粘土矿物中以伊利石和伊蒙混层为主,次为绿泥石,不含蒙脱石,岩石力学参数中等。
地应力方面,两向应力差大,应力差异系数高,岩石破裂形态相对简单。两向应力差值及应力差异系数大,易形成简单裂缝,平行纹理方向抗拉强度较小,层理开启压力相对较低。层理缝发育程度较低,高角缝发育,裂缝复杂度受影响,水平段钻遇天然裂缝或断层较多。
2.2. 压裂工艺发展历程
Y地区目前已累计实施3口井压裂,主体工艺从早期常规工艺逐步向“多簇密切 + 暂堵转向 + 高强度改造”转变。一是进一步提高裂缝密度,将簇间距从20↘8~13 m,单段簇数2~3↗7~8簇;二是探索了暂堵球、暂堵剂等转向工艺,进一步提高多簇裂缝开启效率及复杂度;三是施工排量,加砂强度逐步提升,进一步提高改造效果;四是结合具体地质特征,探索形成了差异化的工艺对策(图1)。
Figure 1. Comparison of main process transformation
图1. 主体工艺转变对比
2.3. 试气试采效果对比
B井试气:先后采用套管放喷、电潜泵排液进行试气,电潜泵排采测试求得较稳定产能,测试产量3.97~6.32万方/天,计算无阻流量4.12~6.84万方/天;试气阶段,累计返排液量25332.19 m3,返排率51.8% (表1)。
B井试采:累计排液11794.09方,累计产气383.42万方,套压0.15↗1.62↘0.29 MPa,油压0↗0.94↘0↗0.60↘0 MPa;试采大致可划分为强排阶段、油套同产、油管排液套管生产、间开运行、关井5个阶段(表1)。
Table 1. B well electric pump discharge test to obtain production data
表1. B井电泵排液测试求产数据
 
  
    | 井号 | 测试制度 | 测试时长 | 井口套压 | 井底流压 | 测试产量 | 一点法无阻流量平均值 | 
  
    | (h) | (MPa) | (MPa) | (104 m3/d) | (104 m3/d) | 
  
    | B井 | 12 mm × 20 mm | 21 | 3.74 | 13.7 | 6.32 | 6.84 | 
  
    | 10 mm × 20 mm | 14 | 3.71 | 13.8 | 4.28 | 4.54 | 
  
    | 14 mm × 20 mm | 14 | 2.54 | 11.73 | 6.31 | 6.61 | 
  
    | 12 mm × 20 mm | 12 | 2.3 | 11.39 | 5.04 | 5.27 | 
  
    | 10 mm × 20 mm | 9 | 2.33 | 11.46 | 3.97 | 4.12 | 
 3. 压裂工艺对比分析
3.1. 设计思路与符合率
针对B井压裂改造目标“获得有利储层内最大EUR”,提高单井产能,采用“高密布缝 + 簇间转向 + 扩高促长 + 强化支撑 + 低成本材料”的技术手段,主要对策包括:高密度布缝、段内异步干扰提升复杂度,平面上追求有利储层内缝长突破,小粒径高强度连续加砂,低成本高效工具及材料,高效排采工艺。
B井完成压裂施工,试气段长1583 m (舍弃临湘组50 m),共施工24段/167簇(第1~3段穿行①a及临湘组,施工困难,第3~4段变更射孔簇数,后续5~24段按原设计执行),以7、8簇为主,簇间距7.0~11.7 m,段间距11.4~13.8 m,裂缝密度10.55条/百米,实现9段1次投球,12段2次投球,占比91%。总液量48953方,总砂量2443方,单段液量2039.7方,单段砂量101.81方,平均用液强度30.92方/米,平均加砂强度2.47吨/米,液量符合率103.4%,加砂符合率92.6% (表2)。
Table 2. Comparison table of material, design parameters and actual construction parameters for Well B
表2. B井入井材料、设计参数及实际施工参数对比表
 
  
    | 类别 | 入井材料类型 | 设计参数 | 实际施工参数 | 符合情况 | 
  
    | 液体 | 总液量,m3 | 47,870 | 51375.88 |  | 
  
    | 压裂液 | 47,350 | 48953.38 | 103.40% | 
  
    | 总量,m3 | (单段1549.1 m3) | (单段2039.7 m3) | 
  
    | 酸液,m3 | 480 | 435 | 符合 | 
  
    | 胶液,m3 | 2400 | 2406.38 | 符合 | 
  
    | 用液强度,m3/m | 28.6 | 30.92 | 符合 | 
  
    | 砂量 | 总砂量,m3 | 2638.3 (单段109.93) | 2443 (单段101.81) | 92.60% | 
  
    | 70/140目,m3 | 898.6 | 1050.63 |  | 
  
    | 40/70目,m3 | 1556.1 | 1289.17 | 
  
    | 30/50目石英砂,m3 | 183.6 | 103.71 | 
  
    | 加砂强度,t/m | 2.5 | 2.47 | 符合 | 
 3.2. 工艺对比分析及认识
3.2.1. 主体工艺
针对Y地区储层薄、高应力差储层特征,采取“多簇密切 + 暂堵转向”主体工艺。曲线形态特征:2口井施工曲线均以平稳、平稳–爬升型为主,占比约90%,以投球为主的强制裂缝转向工艺暂堵起压明显,投球前后施工压力整体可控。
B井采用投球暂堵,各段投球后均有起压,第一次(平均9.58 MPa)起压高于第二次(平均6 MPa),暂堵前后延伸压力上涨2~20 MPa (平均6.8 MPa),施工压力/净压力提升明显。结合微地震监测结果,暂堵后明显转向段占比62%,且2次投球事件数和缝长明显较好,反映裂缝系统发生变化(图2)。
Figure 2. B-well 15th segment, 8 clusters, 3 levels, 2 pitches
图2. B井第15段,8簇,3级2次投球
3.2.2. 参数优化
B井(埋深2750 m,①小层)平均破裂压力80 MPa,井口延伸压力62~70 MPa (2.55 MPa/100m),平均停泵压力48 MPa (1.74 MPa/100m)。Y地区为常压储层,高延伸压力以及高停泵压力梯度,反映区域内地应力梯度较大,判断为构造影响。
结合现场施工实时优化调整情况,初步梳理形成了不同穿行区域相适应的措施对策及参数优化,现场施工效果得到有效提升,砂、液量参数符合率高(表3)。
Table 3. Measures, strategies, and parameter optimization suitable for different travel areas
表3. 不同穿行区域相适应的措施、对策及参数优化
 
  
    | 穿行区域 | 地质特征 | 针对性改造工艺 | 现场施工效果 | 
  
    | 正常区域 | 常压储层,层薄 | 采用5簇射孔 + 暂堵转向促复杂工艺,前置胶液造缝 + 减阻水长段塞加砂模式 | 高破压,整体加砂顺利,正常加砂阶施工压力平稳 | 
  
    | 两向应力差大 | 
  
    | 常压储层,层薄 | 破压压力及施工压力高,加砂顺利 | 
  
    | 两向应力差大 | 
  
    | 异常区域 | 蚂蚁体异常异区 | 4簇射孔,未采用暂堵转向,配套前置胶液,减少滤失、聚能造缝,后期采用减阻水长段塞加砂 | 整体加砂顺利,施工曲线平稳可控 | 
  
    | 漏失及断裂发育 | 整体加砂顺利,正常加砂阶施工压力相对较低 | 
 3.2.3. 穿行层位
穿行①小层中部,裂缝延伸顺畅,施工压力平稳,延伸压力60~65 MPa,投球后压力上涨明显,转向有效,加砂顺畅,工艺适应性较强。穿行①小层底部/顶部井段,施工压力高于①小层中部井段约6~10 MPa,压力波动大,加砂较为困难,反映裂缝延伸、扩展难度大。分析认为穿行位置施工差异与岩性变化有关,①小层底部1 m厚泥岩条带,①小层顶部观音桥段介壳灰岩(图3)。施工困难井段通过减少簇数(3~4簇)、增加胶液用量(130↗180 m3),提高造缝扩缝能力,加砂效果有所改善。
3.2.4. 天然裂缝
地质预测存在大裂缝井段、漏失井段延伸压力低于同层井段,整体施工曲线平稳,砂比提升顺畅。停泵压降速率断层和漏失井段开井、停泵、延伸压力偏低,滤失速率偏高,平均0.75~0.92 MPa/min,高于正常井段。靠近漏失井段两翼微地震监测裂缝延伸不均较明显,投球起压不明显、两级施工压力差上涨幅度较小,转向效果不明显(图4)。
Figure 3. Comparison of extension pressure in different small layers of Well B
图3. B井不同小层延伸压力对比 
Figure 4. B well mesh seam length
图4. B井网缝长度
4. 结论
1) 主体工艺方面,针对Y地区储层薄、高应力差的储层特征,采用“多簇密切 + 暂堵转向”工艺,整体施工曲线形态较好,压后评价结果表明达到了提高改造体积和复杂程度的工艺目标。
2) 参数优化方面,Y地区施工压力及梯度具有“三高”特征,裂缝密度、施工排量、改造强度均高于同区块邻井及BM区块,整体施工质量进一步提升。
3) 穿行层位方面,纵向上不同小层及穿行位置施工差异较大,③小层施工压力整体高于①小层,①小层中部施工最为平稳,①小层顶、底受应力隔板影响施工较困难。
4) 天然裂缝方面,平面上裂缝发育区,施工特征与地质预测吻合度较高,表现为“三低一高”的特点,人工裂缝以主裂缝延伸为主,微地震监测显示两侧裂缝延伸不均匀(屏蔽效应),表明以张性裂缝延伸为主,转向剪切破坏较少。
基金项目
中国石油化工股份有限公司科研项目“页岩气开发实验关键技术及应用研究”(P21016-1)。