1. 前言
ZJ17卷烟机组消化德国虹霓(HAUNI)公司卷接机组PROTOS70技术后由常德烟机制造的,机组由YJ17、YJ27组成。
车间近年来在YJ27接装机组上进行了分离鼓轮置换改进。70型无凸轮分离鼓轮是一种技术改进后的分离轮,它在传统凸轮式分离轮的基础上进行了优化,利用可调节的座圈倾角实现快速变换规格,无需整体更换轮体,大大提高了生产灵活性。能够快速变换滤嘴长度规格,无需更换和拆卸分离轮及其相关零件,滑块分离的距离仅靠一普通内六角扳手任意调节,从而节省了换牌时间,提高了工作效率。因此,无凸轮分离轮提升了烟支的接装质量[1]。
2. 无凸轮分离鼓轮工作原理
1. 深沟球轴承;2. 后轮体;3. 滑杆;4. 前轮体;5. 端盖;6. 法兰;7. 配气座;8. 传动轴;9. 滚针轴承;10. 轴套;11. 负压底座;12. 滑块;13. 连杆;14. 可调倾角座圈;15. 分烟块
Figure 1. Camless separation drum structure
图1. 无凸轮分离鼓轮结构图
如图1所示,无凸轮分离鼓轮工作时,由负压底座11提供负压,经配气座7、前轮体4、后轮体2的气道到达分烟块15承烟槽,将双倍长的烟支经过切割之后传递到分离轮上,烟支被吸附在承烟槽内,从而能够进行烟支传递;外部齿轮组传动连接传动轴,传动轴转动,带动端盖和前、后轮体转动,定位组件随之圈座若干连杆机构滑杆、滑块也随同一起转动;每一个前、后滑块做圆周运动的同时,由于前、后座圈的倾斜,迫使每一个前、后滑块沿着滑杆的轴向作往复滑动,进而带动分烟块分离,以实现烟支分离作用。
3. 现状分析
无凸轮分离鼓轮在安装上机使用后,运行平稳,烟支分离可靠正确,平时只需定时维护,相关调整也简单易行。
但在一段时间运转后,出现了烟支分离不正常,导致不能正常交接传递烟支,造成搓板堵塞、烟支检测器阶段性剔除烟支,以及烟支成品接装纸不能光滑平整地包裹烟支和滤嘴现象[2] [3]。经观察发现是分离鼓上的烟支存在分离过度和分离不到位现象,致使与滤嘴之间间隙过大,或者烟支与滤嘴间隙过小甚至相交,造成了停机现象,有着极大的质量隐患[4]。
原因分析
通过故障现象,拆卸解体无凸轮分离鼓轮后发现:滑块定位组件关节轴承螺杆断裂,还有调节螺杆铜块支架变形断裂。
如图2所示,正常情况下,分烟块1在分离轮轮体转动的过程中,通过两个相对倾斜的圆盘3在杆4上做往复滑动,实现烟支的分离。通过调节行程调节螺杆2驱动圆盘3倾斜角度发生变化,从而改变前后分烟块1的相对距离,实现分烟块行程可以随意调整。控制分离鼓轮往复运动的限位机构定位组件5与关节轴承相连接的螺杆发生断裂如图3所示,导致座圈3的分离驱动无法传递到分烟块1,分离不到位或分离过度。
1. 分烟块;2. 调节杆;3. 可调倾角圆盘;4. 滑杆;5. 定位组件
Figure 2. Schematic diagram of the camless separation drum structure
图2. 无凸轮分离鼓轮结构原理示意图
Figure 3. Comparison of positioning component screw fracture
图3. 定位组件螺杆断裂对比图
调节螺杆组件中螺杆支架为一螺杆铜块支架,由于铜块材质较软,且螺杆支架与组件中的零件存在摩擦干涉,采用铜块作为支架具有保护其他零件的作用,但正因如此,由于铜块支架长期处于疲劳,且材料属性的原因导致强度不够,在拆卸无凸轮分离鼓轮之后发现螺杆铜块支架已损坏,失去了支架本应具有的稳定,支撑作用,故导致分离鼓轮分离不到位(如下图4)。
Figure 4. Schematic diagram of the fracture of the adjusting screw copper block bracket
图4. 调节螺杆铜块支架断裂示意图
4. 改造分析
通过对故障原因分析,发现此次故障的根本原因是定位组件中的关节轴承螺杆以及调节杆组件中的调节螺杆铜块支架材料强度无法满足当前的生产运行。解决方案如下:
4.1. 对定位组件关节轴承螺杆进行分析改进
1) 测量折断的关节轴承螺杆,其尺寸为直径6 mm,长度29 mm的螺杆,在不影响设备正常运行且能尽快恢复生产情况下将螺杆直径6 mm改为7 mm进行装配如图5所示,并安装到设备上进行盘车及不带料运行检查其是否变形、异响、抖动。不带料运行6小时无异常再进行正常生产。正常生产2个月后再次出现因关节轴承螺杆断裂导致停机问题。
2) 通过对丝杠与圈座的装配分析,在不影响圈座安全运行及不影响其他零部件运行的情况下,将螺杆加粗至8 mm进行装配,并安装到设备上进行盘车及不带料运行检查其是否变形、异响、抖动。不带料运行6小时无异常再进行正常生产。正常生产6个月后,达到无凸轮分离轮一个保养周期后对其拆装保养检查关节轴承螺杆并无出现形变、开裂等情况,能达到继续运行标准。
Figure 5. Dimensions of the threaded rod after modification
图5. 改造后螺纹杠尺寸示意图
Figure 6. Comparison of screw before and after transformation
图6. 螺杆改造前后对比图
针对定位组件关节轴承螺杆改进方案,修理人员决定对方案进行理论分析计算,已验证改造方案的正确。
首先分析该定位组件螺杆受力状况,运行过程中,螺杆通过关节轴承、连杆带动滑块在滑杆上做往复运动,由于滑块和滑杆的滑动接触全部使用滑移轴承,其阻力几乎可以忽略不计。最大受力在设备高速运行时,滑块往复运动产生的加速度,即在每一个周期都要经历正向运动到停止,再由停止到反向运动,根据牛顿运动定律,物体的加速度大小与其所受的合外力成正比。其惯性力就是造成螺杆断裂的原因。
计算如下:
滑块M (质量) = 403 g
无凸轮分离鼓轮N (转速) = 175 r/min
滑块S (行程) = 35 mm
滑块T (周期) = 60/175 = 0.3 s
滑块V (速度) = 0.07/0.3 = 0.2 m/s
m6螺栓的应力截面积A1 = 20.1 mm2
m8螺栓的应力截面积A2 = 36.6 mm2
8.8等级螺栓,抗拉强度800 MPa,屈服强度640 MPa,抗剪强度按0.5倍抗拉强度 = 400 MPa
滑块速度转换Δt (时间) = 0.024 s
此处两速度绝对值相等方向相反
滑块速度变化时
6 mm螺栓此处
8 mm螺栓此处
结论:将定位组件关节轴承螺杆直径由原本的6 mm改造为8 mm进而提升螺杆强度,从改造至今运行近一年并无出现断裂情况,前后对比如上图6示。
4.2. 对调节螺杆铜块支架进行分析改造
1) 对发生断裂的调节螺杆铜块支架在不改变外形尺寸的基础上,把四个支撑座的尺寸由宽3.1 mm向外加厚至4.1 mm (如图7)以及对会与组件内其它零件会产生干涉摩擦的部位进行倒角处理,进而提升强度且降低了摩擦,前后对比如图8所示。
2) 将改造后的调节螺杆铜块支架进行装配,并安装到设备上进行盘车及不带料运行检查其是否变形、异响、抖动。不带料运行6小时无异常再进行正常生产。正常生产6个月后,达到无凸轮分离鼓轮一个保养周期后对其拆装保养检查调节螺杆铜块支架并无出现塑性变形、断裂等情况,能符合持续运行标准[5]。
5. 效果分析
改进完成后通过安装在其它ZJ17卷烟机组进行一个保养周期(六个月)的生产观察后并无出现因无凸轮分离鼓轮定位组件关节轴承螺杆或调节螺杆铜块支架断裂触发的停机情况。
Figure 7. Adjusting screw copper block bracket
图7. 调节螺杆铜块支架
Figure 8. Comparison of the adjusting screw copper block bracket before and after modification
图8. 调节螺杆铜块支架改造前后对比
将此次改进推广至整个车间的ZJ17型卷烟机组,并在一个保养周期后对无凸轮分离鼓轮进行周期性拆装保养发现:改装的定位组件关节轴承螺杆或调节螺杆铜块支架没有出现因生产运行导致的塑性变形、疲劳断裂等现象,经常规保养后能继续使用,并且满足正常生产需求。
6. 结论
改进前,定位组件关节轴承螺杆和调节螺杆铜块支架容易塑性变形断裂,更换需拆卸分离鼓轮总成,并完全解体分离鼓轮,费时费力。所以定位组件关节轴承螺杆和调节螺杆铜块支架断裂,将会造成设备长时间停机。经过此次改进,定位组件关节轴承螺杆和调节螺杆铜块支架强度得到提高,经过长时间的运行再没有出现断裂现象,只需按时清洁保养维护。提高了设备运行效率,降低了产品质量隐患。
此项改进是针对YJ27无凸轮分离鼓轮定位组件关节轴承螺杆和调节螺杆铜块支架因强度不够导致塑性断裂更换的问题,虽然表面上只是加粗了螺杆和加厚了铜块,但是在改进过程中,从零件失效原因分析使修理人员具备了理论分析能力,并能通过强度计算来熟悉设计原理。该案例成功解决了实际问题,展现了技术人员大胆创新和探索能力,为车间机械设备维修改进积累了经验。
NOTES
*通讯作者。