1. 概况
冷轧分厂一期14台罩式炉是2004年10月设备安装、调试投产,到至今生产运行近十年,该设备是由奥地利EBNER公司设计并总包工程,设备是由原武汉冶金设备制造公司制造供货,内罩材料是SUS309S,由外商直接进口,国内普碳钢罩式炉内罩一般使用周期寿命为64,000小时,现在一期的内罩都超过了使用周期。
2. 内罩数据分析
2.1. 内罩燃烧区数据分析
检测发现内罩的在烧嘴部位的筒体下部有腐蚀减薄较快,筒体测厚检测烧嘴下部筒体平均壁厚在4.10 mm左右(安全壁厚4 mm),继续使用存在安全隐患。
2.2. 内罩上部(燃烧区以上)分析:
烧嘴以上的内罩筒体减薄情况较好,测厚检查发现烧嘴以上的筒体材料厚度都还在5.10 mm以上,考虑此内罩原设计是6 mm,然而使用了10年烧嘴以上的筒体还有5.0 mm以上,说明烧嘴以上的内罩筒体,在高温时的腐蚀速度较慢,而且烧嘴以上的筒体,在高温时受压力较小,为了降低生产运行成本,并能确保设备的安全运行,可以采用只更新内罩烧嘴以下筒体,其烧嘴以上的筒体、封头、法兰、内罩的吊环都可以不用更换,也还能安全的使用3年以上。这样可降低设备备件成本,又可以较快的投入生产使用。
3. 内罩返修方案
3.1. 内罩返修方案说明
冷轧分厂罩式炉内罩内径f2100,筒体材质309S,原设计内罩筒体的材料厚度是6 mm,考虑到内罩在烧嘴下部的筒体直段至第一节波纹段,在高温时承受筒体上部、封头、吊环重量的压力及内罩内在退火处理运行中强对流高温中的H2气体冲刷而造成的腐蚀速度较上部快,所以内罩筒体更换时,将内罩烧嘴以下筒体的厚度改8 mm~10 mm,更换高度为2500 mm左右。
3.2. 内罩更换图(见图1、图2)
说明:下部5、6段更换(高度2500 mm左右),底部7、8、9、15底座保留,上部1、2、3、4段保留;

Figure 1. The lower part and the cover bottom of the inner cover
图1. 内罩下部与底部简图

Figure 2. Replacement area of the Inner
图2. 内罩更换区域图
3.3. 内罩返修步骤
3.3.1. 内罩更换筒体准备
Ø 材料准备
筒体材料309 S (8 mm~10 mm厚)不锈钢板 [1] ,筒体在厂内制作成形并滚压好波纹。
Ø 下料
筒体下料采用等离子切割,将8 mm~10 mm的不锈钢板破口用刨边机加工,对接坡口均为60˚坡口;钢板上的编码要保留;筒体下料尺寸偏差为±2 mm;表面较光洁的那个面留在外表面。
Ø 筒体成形、压波纹
筒体成形后进行纵向焊缝的焊接,焊接后需要纠正圆度,不能有局部的菱角,然后才能压波纹。
Ø 组对
筒体运输至现场,做好准备工作后便可以组对。按照新制作的筒体的长度切除原有筒体,内罩原有筒体采用等离子切割的方法切除,切割线位于波峰或波谷,然后用角磨机现场打磨出坡口。
筒体的纵向焊缝可以置于圆周上任意位置,相邻纵缝必须互相错开,间距不小于300 mm弧长。
错边量:筒体的拼缝,筒体之间的组对焊缝,筒体与封头的组对焊缝错边量不得大于1 mm。
单个筒体纵向焊缝组对时,要重新复核周长,确保周长偏差小于±2 mm。筒体之间的组对不允许打尖强力组对。
筒体与筒体组装对接焊的焊缝间应留有2 mm间隙,组装时的间隙(见图3)。
焊接时采用短弧、窄道、2道焊缝,施焊过程中严禁摆弧,第1道靠下边,第2道靠上边,2道焊缝的焊接方向相反;第2道采用回焊起弧,回焊长约10 mm,收弧填满,道间温度应小于150℃ (见图4)。
4. 内罩焊接
4.1. 内罩焊接焊工资格
罩式炉内罩筒体返修焊接,由于罩式炉内罩制造焊接要求是按国家《钢制压力容器安全技术监察规程》的规范执行,所以参与内罩焊缝焊接的焊工,必须持有有效的SMAW压力容器焊工资格证书,才能进行返修施焊。
4.2. 焊接工艺参数,焊缝表面用酸洗膏清洗。
焊接材料:309S (06Cr23Ni13) [1] A412 f3.2
电流:100~120 A
电压:21~24 V
焊缝宽度:6mm板焊缝,焊缝宽度 ≤ 6 mm;
8 mm板焊缝,焊缝宽度 ≤ 8 mm;
10 mm板焊缝,焊缝宽度 ≤ 10 mm;
焊缝余高:≥0 mm,≤0.5 mm。
4.3. 检验
内罩筒体所有纵缝及环缝均要求做100%煤油渗透检查,筒体的T字缝100%拍片,II及为合格。其次,现场没有条件做“RT”探伤的,可以降低检查标准,采用100%“UT”探伤检查,标准按二类压力容器设备焊缝超声检验标准。无损探伤检查完成后对内罩进行整体气密性试验,试验压力为2000 mmH2O,试验时间为60分钟,压降为零为合格 [2] 。
4.4. 产品防护
不锈钢焊缝表面用酸洗膏酸洗,然后冲洗干净,产品表面不得打磨,不得刮花。
4.5. 消除应力处理
焊接完筒体后,采用震动消除应力技术消除焊接残余应力。
4.6. 返修完毕后内罩(见图5)
内罩返修完毕后,在罩式炉炉台上经过密封测试无泄漏,检测结果完全合格,安排退火钢卷装炉生

Figure 5. The finished work of repairing the inner cover
图5. 内罩返修完毕图示说明
产,连续退火三炉钢卷,钢卷出炉后经检测退火钢卷性能达到了退火钢卷的全部质量要求。
5. 结论
1) 2015年八钢冷轧罩式炉按此工艺返修内罩7个使用至今效果良好,完全达到了罩式炉再结晶退火的要求。
2) 内罩返修比新制作内罩节约资金15万元,可降低三分之二成本。