1. 引言
锦屏二级水电站工程规划了7条平行布置的穿越锦屏山的隧洞:其中2条起交通作用的辅助洞(开挖洞泾5.25~6.50 m)采用钻爆法开挖,并于2008年8月贯通;4条引水隧洞开挖断面12.4~13.0 m,其中2#和4#引水隧洞采用钻爆法分上、下台阶开挖,1#和3#引水隧洞采用TBM全断面掘进;1条施工排水洞(开挖洞泾7.20 m)采用TBM掘进。每条引水隧洞长约16.7 km,一般埋深1500~2000 m,最大埋深2525 m [1] 。
隧洞进入深埋段后,出现了多种高应力破坏形式。完整性好的脆性大理岩洞段常见的高应力破坏形式有片帮、破裂、应力节理和岩爆;完整性一般的大理岩洞段,高应力破坏还会受结构面的孔径影响,形成高应力—结构面破坏组合型破坏;完整性差的大理岩洞段挤压变形、应力坍塌是常见的围岩失稳形式 [1] 。
然而,在埋设2000 m左右的隧洞内进行地应力测试钻孔时,不仅出现了大量的饼状岩芯,并发现了一定数量的钻孔孔壁崩落现象,孔径发生变形呈椭圆型,对岩体原始地应力测试产生很大困难。通过孔壁周围应力状态的理论分析、钻孔孔内电视摄像、岩石单轴抗压试验成果分析和多种岩体地应力测试方法等研究,证明钻孔变形对地应力测试的影响,及其与岩体地应力之间的关系,找到了消除和减少影响的解决办法,得到在高应力条件下的可靠的岩体原始地应力测试成果。
2. 孔壁周围的应力状态
现行的《水电水利工程岩体应力测试规程》(DL-T5367-2007)和《水利水电岩石试验规程》(SL264-2001)中推荐的方法有:孔壁应变法、孔底应变法、孔径应变法、水压致裂法和表面应变法五钟。前四种均需要在测试岩体中钻孔。钻孔孔壁周围的应力状态和变化,或多或少对地应力测试产生影响。
未打钻之前,应力处于平衡状态.打钻后(小孔半径为a),钻孔周围的原岩应力平衡状态被破坏,为保持平衡,孔壁应力重新分布.多数研究者研究孔壁周围的应力状态应用Kirsch方程 [2] ,即:
;
;
;
。 (1)
式中:
、
、
和
分别为作用于孔壁的径向应力、剪切应力、切向应力和垂直应力;
和
分别为最高和最低水平原岩主应力,见图1;
为原岩垂直应力;
r为到中心轴的径向距离;
为从
方向按逆时针方向计算所;
v为岩石泊松比;
为超过岩石孔隙压力多余的钻孔流体压力。
从式(1)可知,最大应力为切向应力,
沿
的起拱线作用在0 = 90˚和270˚方向上。
当r = a时,即为孔壁的应力状态,由式(1)可知,在孔壁上,切应力为0,可不予考虑。
和
是角度
的函数,在0 = 90˚或270˚时,
和
取最大值,则式(1)变为
;
;
。

Figure 1. Far-field principal stresses around a vertical borehole
图1. 钻孔横断面周围应力状态
如果
变小,则
变小,
变大,如果
超过岩石的抗压强度,则岩石发生剪切破坏,即发生孔壁崩落。
3. 钻孔电视摄像
钻孔全景电视摄像是使用武汉长盛JL-IDOI型和武汉固德GD3Q-A型彩色高清晰数字全孔壁钻孔彩色电视摄像系统,仪器配备外径为Φ52和Φ70 mm的探头,图像水平分辨率为795 pixels,垂直分辨率为0.2 mm,深度记数精度为0.1 mm,自带编辑分析软件,可处理制成展开的孔壁图象或制成三维芯样图象。
在地应力测试孔钻进结束后,进行了钻孔全景电视摄像。从展开的孔壁图像上可清晰的看见孔壁崩落的现象,见图2。锦屏二级水电站辅助洞12#横通洞DK12-4钻孔的电视图像见附图1~附图3。
4. 岩石强度试验成果分析
试验岩芯取自距锦屏二级水电站辅助洞11#横通洞45 m的A洞,属于白山组地层。取芯断面共设置了3个地质钻孔:两个水平孔B、C距底板1 m,孔深10 m;斜孔A向南倾斜且位于A洞横断面内,与水平面夹角约45˚。3个钻孔的内径均为50 mm。共取11块岩样进行单轴抗压试验,18块岩样进行三轴压缩试验。
4.1. 单轴抗压试验
锦屏大理岩室内单轴抗压试验成果汇总于表1 [1] 。试验成果显示单轴强度的离散性比较大,强度最低98 MPa,最高144 MPa,平均113 MPa。试验测得的大理岩强度稍低于现场的锤击判断,岩样运输过程中的强度损失可能是一个重要因素。综合考虑,白山组大理岩的单轴强度应该在120 MPa以上。
4.2. 三轴压缩试验
锦屏大理岩室内常规三轴压缩试验分为3组,每组5~8个试样,围压范围覆盖2~50 MPa。不同围压条件下的峰值强度和残余强度成果汇总于表2 [1] 。

Table 1. The summary table of single-axis strength test
表1. 单轴试验强度汇总表

Table 2. The summary table of three-axis test peak intensity and residual strength
表2. 三轴试验峰值强度和残余强度汇总表
5. 地应力测试方法研究及成果分析
5.1. 测试方法研究
从1993年开始在锦屏二级水电站5 km长探洞中的地应力测试,到2011年锦屏二级水电站17 km辅助洞地应力测试结束为止,先后采用了孔壁应变法、孔径应变法、孔底应变法、水压致裂法和表面应变法五钟方法,进行岩体原始地应力的测试。
在高应力区,由于孔径的变形、孔壁的破坏和岩芯的饼化,孔壁应变法和孔径应变法两种地应力测试方法都未能取得较好的测试成果;而孔底应变法和表面应办法虽然取得了较好的测试数据,但应力计算过程中岩体变形模量的确定难度较大,测试计算结果所反应的原始地应力可靠度降低。
水压致裂法具有独特的技术特点和优势,通过测试设备和仪器的技术改进,我们成功地研制出一套现场实测压力近100 MPa的超高压岩体水压致裂法地应力测试系统,以及对现场测试方法的不断研究,克服了孔壁塌落和孔径变形的影响,完成了8组超高应力条件下的岩体三维地应力测试,测试技术和能力达到全国乃至世界的先进水平,解决了锦屏超高应力条件下的原位地应力测试难题。
5.2. 水压致裂法地应力测试成果分析
DK12测试点位于锦屏辅助洞12号横通道(桩号BK10 + 300)附近的B洞北侧地板和洞壁上,大致埋深1995 m,布置一组三维水压致裂法地应力测试钻孔,在测试过程中先后钻了4个垂直孔(12-1、12-4、12-5和12-6孔)和4个水平孔(12-2、12-3、12-7和12-8孔),钻孔位置及方向见图3。岩性为白山组(T2b)灰~灰白色致密厚层块状臭大理岩。先后采用了超高压油泵和超高压水泵作为加压设备的一整套超高压水压致裂法地应力测试系统进行测试,取得了大量的、完整的、可靠的测试数据,DK12-4~DK12-6孔单孔二维地应力测试成果见表3。

Figure 3. The Geostress Measurement Drillhole Location plan in Cross-channel No. 12
图3. 12横通道地应力测试孔布置示意图

Table 3. The in-situ stress test results table of DK12-4~DK12-6 vertical hole by using hydraulic fracturing method
表3. DK12-4~DK12-6垂直孔水压致裂法地应力测试成果表

Figure 4. The crack mark on the hole wall
图4. 孔壁致裂缝印痕

Figure 5. The caving seam mark of hole wall
图5. 孔壁崩落缝印痕
在岩体水压致裂后对测试段的致裂缝进行了印模和定向,可以明显的看到在同一个印模器上同时印出有两条对称的致裂缝(
方向)和两条对称的塌落缝(
方向),两者夹角相差90˚,见图4和图5。
6. 结论
1) 从DK12-4孔的电视图像(附图1~附图3)可以清楚的看出,孔深17.55 m以上孔壁光滑,未出现有塌落现象,而孔深17.55 m以下孔壁则出现有明显的两条崩落缝。
2) 根据DK12-4孔水压致裂法地应力测试成果(表3),采用Kirsch方程进行计算分析,孔深10.43~17.34 m测试段的
值在69.25~150.33 MPa,孔深17.45 m以下测试段的
值在196.58~277.39 MPa,远大于岩石的单轴抗压强度的平均值120 MPa。
3) 测试成果表明,钻孔水压致裂地应力测试所得的岩体水平主应力值的高低与钻孔电视图像相显示的崩塌现象吻合,即在高应力条件下存在孔壁崩塌现象,以及只有在
值远大于岩石单轴抗压强度时发生孔壁崩塌,且应力值越高崩塌缝越宽。
4) 孔壁两条崩塌缝连线的的方向就是岩体最小水平主应力的方向。
附录
Figure A1. Borehole television image of DK12-4 vertical hole (hole depth 10 - 18 m)
附图1. DK12-4垂直孔钻孔电视图像(孔深10~18 m)
Figure A2. BBorehole television image of DK12-4 vertical hole (hole depth 18 - 26 m)
附图2. DK12-4垂直孔钻孔电视图像(孔深18~26 m)
Figure A3. Borehole television image of DK12-4 vertical hole (hole depth 26 - 34 m)
附图3. DK12-4垂直孔钻孔电视图像(孔深26~34 m)